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智庫百科

低硅煉鐵工藝條件下鐵鉤用耐火材料的改進(jìn)及應(yīng)用 

  摘要:針對高爐實(shí)施低硅煉鐵工藝后因鐵水黏度低、流動性強(qiáng)致使主鐵溝部位侵蝕加快、沖刷加劇的問題,以電熔致密剛玉、電熔白剛玉粉、碳化硅、α-Al2O3微粉、β-Si3N4粉、炭素、純鋁酸鈣水泥、SiO2微粉及高效復(fù)合減水劑等制備了鐵溝澆注料,研究了15~8mm的大顆粒電熔致密剛玉的加入量(外加質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為5%、10%、15%)和β-Si3N4粉的加入量(質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為2%、4%、6%)對澆注料性能的影響。結(jié)果表明:將主溝澆注料分為外加10%(w)15~8mm的電熔致密剛玉的鐵線澆注料和引入6%(w)β-Si3N4的渣線澆注料,并適當(dāng)調(diào)整主溝坡度,在內(nèi)蒙某1080m3低硅煉鐵的高爐鐵溝上應(yīng)用后表明,大大改善了主鐵溝渣鐵線部位侵蝕加快、沖刷加劇的問題,一次性通鐵量由10萬t提升至15萬t。

  關(guān)鍵詞:低硅煉鐵;鐵溝澆注料;氮化硅;抗沖刷;抗侵蝕

  高爐進(jìn)行低硅冶煉,可以降低焦比,提高產(chǎn)量,改善生鐵品質(zhì),從而改善技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)[1]。鐵水硅含量的降低還可以提高鐵水流動性,減輕爐前工人勞動強(qiáng)度;同時,轉(zhuǎn)爐使用低硅鐵水進(jìn)行煉鋼生產(chǎn),可以減少熔劑和氧氣的消耗,減少渣量,縮短吹煉時間,還可以改善脫磷的效果??梢?,采用低硅冶煉會給煉鐵和煉鋼帶來很好的經(jīng)濟(jì)效益,具有提高鐵水品質(zhì),節(jié)能減排,簡化工序等優(yōu)點(diǎn),但同時對煉鐵系統(tǒng)用耐火材料提出了更為苛刻的要求。

  通過現(xiàn)場取樣分析,鐵渣的化學(xué)組成(w)為:CaO40.17%,SiO231.5%,Al2O316.08%,MgO9.92%,F(xiàn)e2O30.75%,TiO20.81%,S0.75%,MnO0.40%。從鐵渣XRD分析可知,渣中含有大量的鈣黃長石等低熔點(diǎn)物質(zhì),加快對工作襯的破壞。此外,隨著低硅冶煉后硅含量降低,鐵水全鐵量上升,黏度降低,流動性變強(qiáng),在出鐵時鐵水的沖刷性和滲透性變強(qiáng)。倘若工作襯形成縫隙,極易滲鐵,導(dǎo)致鐵溝用耐火材料的使用壽命直線下降,也容易出現(xiàn)漏鐵事故[2-4]。因此,有必要改進(jìn)低硅煉鐵工藝條件下鐵溝用耐火材料的性能。
 

  1、試驗(yàn)

  試驗(yàn)用主要原料有:w(Al2O3)≥98%的電熔致密剛玉(粒度分別為15~8、8~5、5~3、3~1和≤1mm),w(Al2O3)≥98.5%的電熔白剛玉粉(粒度≤0.088mm),w(SiC)≥98%的碳化硅(粒度分別為≤1和≤0.088mm),w(Al2O3)≥98.5%的α-Al2O3微粉,w(Si3N4)≥90%的≤5μm的β-Si3N4粉,炭素,純鋁酸鈣水泥,SiO2微粉及高效復(fù)合減水劑等。

  試驗(yàn)配方如表1所示。其中,4#試樣是改進(jìn)前主溝材料的配方,1#、2#、3#試樣是為了改善鐵線材料抗沖刷性能而設(shè)計(jì)的配方,5#、6#、7#試樣是為了改善渣線材料抗渣性能而設(shè)計(jì)的配方。

  

 

  按表1中的配方稱量、攪拌、振動成型為40mm×40mm×160mm的試樣后,在相對濕度<75%的環(huán)境下養(yǎng)護(hù)24h,脫模后自然養(yǎng)護(hù)24h,試樣經(jīng)110℃烘干24h后,再經(jīng)1450℃保溫3h熱處理后檢測試樣的各項(xiàng)性能指標(biāo)。

  根據(jù)GB/T601檢測試樣的化學(xué)組成,根據(jù)YB/T5200—1993測定試樣的體積密度,根據(jù)GB/T5072—2008采用微機(jī)控制全自動壓力試驗(yàn)機(jī)測定試樣的常溫耐壓強(qiáng)度,根據(jù)GB/T5988—2007測定試樣的線變化,根據(jù)GB/T3002—2004測定試樣的高溫抗折強(qiáng)度,根據(jù)YB/T2206.2—1998測定試樣的抗熱震性能。

  抗渣性:采用動態(tài)回轉(zhuǎn)抗渣法,將110℃烘干24h的6塊如圖1所示尺寸的試樣,組成一個斷面呈多邊形的試驗(yàn)鑲板,作為回轉(zhuǎn)爐的內(nèi)襯,并在試樣和金屬爐殼之間砌筑一層鎂砂作為隔熱材料。加入現(xiàn)場取回的渣樣,采用燃?xì)?氧氣的方式進(jìn)行加熱,經(jīng)1450℃保溫5h后停止試驗(yàn)。結(jié)束后,將被侵蝕試樣沿縱向從中間切開,然后測量試樣切面的侵蝕深度,測量點(diǎn)選擇從試樣臨近燒嘴側(cè)10mm開始,每隔30mm測量1個點(diǎn),計(jì)算最大侵蝕深度和平均侵蝕深度。

  

 

  2、結(jié)果與分析

  2.1大顆粒致密剛玉加入量對鐵線澆注料抗渣性的影響

  加入不同量致密剛玉大顆粒骨料的1#、2#和3#鐵線澆注料的抗渣試驗(yàn)結(jié)果見圖2。

  

 

  從圖2可以看出,隨著大顆粒骨料加入量的增加,抗侵蝕性先增強(qiáng)后減弱,大顆粒加入量為10%w)的2#試樣的抗渣性能最好。說明加入大顆粒料可以提高澆注料的抗鐵水沖刷性,但大顆粒加入量過多時,同一工作面上,基質(zhì)含量減少,抗侵蝕性原料(碳化硅等)含量相對降低,又使得試樣抗沖刷性變差。

  2.2β-Si3N4粉加入量對渣線澆注料抗渣性的影響

  β-Si3N4粉的加入量對渣線澆注料試樣抗渣性的影響見圖3。可以看出,隨著Si3N4粉加入量的增加,抗渣性能持續(xù)得到改善。在Si3N4粉加入量為4%和6%(w)時,材料的抗渣性能相差不大。

  

 

  未加入β-Si3N4粉的4#試樣和加入β-Si3N4粉的6#試樣的平均侵蝕深度分別為17.3和13.2mm,其抗渣后原質(zhì)層的XRD分析如圖4所示。

  

 

  從圖4可以看出,在燒結(jié)過程中,Si3N4能部分保留下來,并生成了O’-SiAlON相,由于氮化硅相不易被渣鐵潤濕,使得材料的抗渣性能增強(qiáng)[5]。加入氮化硅雖然對渣線澆注料的抗渣性有很大的改善,但考慮到性價(jià)比,認(rèn)為加入量為4%(w)時,澆注料的性能得到較大提升,材料成本也控制良好。

  2.3澆注料的理化指標(biāo)

  改進(jìn)前的主鐵溝澆注料(4#)、改進(jìn)后的鐵線澆注料(2#)和改進(jìn)后渣線澆注料(6#)的理化性能見表2??梢钥闯?,在鐵溝澆注料中添加大顆粒骨料或Si3N4細(xì)粉,對澆注料的強(qiáng)度、抗熱震性能等影響不大,但是能明顯提高澆注料的抗鐵水沖刷和侵蝕性能。

  

 

  3、應(yīng)用

  將主溝工作襯分為鐵線澆注料和渣線澆注料,并適當(dāng)調(diào)整主溝坡度,減緩鐵水對鐵溝的沖刷。經(jīng)過施工方案的調(diào)整和材料的改進(jìn),運(yùn)用于內(nèi)蒙某1080m3低硅煉鐵的高爐鐵溝上,使用后改善了常規(guī)鐵溝澆注料渣鐵線侵蝕不同步,接觸部位出現(xiàn)凹槽的問題,并將一次性通鐵量由10萬t提升至15萬t。
 

  4、結(jié)論

  在原鐵溝澆注料配比基礎(chǔ)上,將主溝工作襯分為外加10%(w)15~8mm的電熔致密剛玉的鐵線澆注料和引入4%(w)β-Si3N4粉的渣線澆注料,并適當(dāng)調(diào)整主溝坡度,在低硅煉鐵的高爐鐵溝上應(yīng)用后大大改善了主鐵溝渣鐵線部位侵蝕加快、沖刷加劇的問題。

2022/06/08 13:28:28 524 次