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河鋼宣鋼高爐煉鐵技術進步
1、前言
目前宣鋼有3座高爐,2500m3×2+2000m3×1。近年來,河鋼宣鋼鐵前工序多措并舉,以精料生產(chǎn)為基礎,提升入爐原燃料質量,以上部裝料制度轉型為突破口,實現(xiàn)了長期穩(wěn)定順行,針對風溫的降低,不斷探索、研究,突破低風溫操作技術瓶頸,較好的處理護爐與強化的矛盾,高爐利用系數(shù)不斷提高,燃耗指標持續(xù)下降,取得了較大的技術進步。
2、提升原燃料質量
2.1提升焦炭質量
2017年宣鋼自產(chǎn)焦炭逐步降低硫含量,高硫煤配比由8%降至4%,配加低硫焦煤新資源15%,焦炭含硫由0.90%降至0.83%,同時精細配煤,合理調整用煤礦點,控制焦炭灰分不超13.0%,焦炭平均粒級由50mm左右逐步提高到52mm,轉鼓強度提高1.4個百分點,反應后強度保持67%以上。
2.2提升燒結礦質量
2016年四季度后,燒結礦保持堿度穩(wěn)定基礎上逐步降低SiO2,降低MgO。SiO2由之前的5.5~6.0%降至5.3%左右,MgO由2.2%降低至1.8%,燒結礦品位提高由54.5%提高至56%左右。轉變觀念,不再通過高FeO保強度,推行低水、低碳、厚料層操作,F(xiàn)eO含量降低了1.4個百分點,為提高燒結礦還原度提供有力保障。
降低SiO2、FeO、MgO后改善了燒結礦冶金性能,改善了礦相組成,并不斷研究SiO2、FeO、MgO、堿度之間的相互匹配關系,優(yōu)化入燒原料結構,燒結礦還原度提高到80%~82%。
2.3提升球團礦質量
開展生球合格粒級攻關,穩(wěn)定混精結構,強化造球作業(yè),穩(wěn)定混合料水分,嚴格進廠精粉細度,生球8mm~16mm粒級含量超過82%。調整熱工參數(shù),提高氧化氣氛,球團礦FeO含量低于1.5%。
2.4降低有害元素含量
通過控制進廠原料有害元素,控制高鋅物料循環(huán)使用,合理配料,實現(xiàn)了入爐鋅負荷≤350g/t,堿負荷≤4kg/t的控制目標,減輕了對高爐的危害。
3、高爐操作技術進步
3.1高爐上部裝料制度的轉變
2012年之前,宣鋼高爐布料模式以“中心加焦”為主,但受原燃料條件與操作影響,這種布料模式?jīng)]有發(fā)揮積極作用,導致高爐長期燃耗高,產(chǎn)量低。2012年各高爐逐步將“中心加焦”向“平臺+漏斗”模式轉變,拓寬焦炭平臺,穩(wěn)定邊緣氣流,適當降低中心氣流強度,保持中心氣流窄而強。以宣鋼2#高爐為例說明上部裝料制度轉變效果,見表4。上部裝料制度轉型效果見表5.
3.2工藝參數(shù)調整優(yōu)化
為產(chǎn)量,宣鋼高爐積極提高風量,各高爐提高風量100m3/min-150m3/min。提高風量后,為控制爐內(nèi)氣流流速、降低高爐燃耗,兩座2500m3高爐提高頂壓10kPa至15kPa。為進一步穩(wěn)定氣流,降低高爐燃耗,通過擴大礦批,增加礦層厚度,調整優(yōu)化上、下部裝料制度,煤氣中CO2含量提高至20%以上,提高了煤氣利用率。
3.3突破低風溫操作技術瓶頸
由于宣鋼兩座2500m3高爐配加轉爐煤氣后,因轉爐煤氣含塵較高,造成熱風爐格子磚渣化、煤氣換熱器堵塞,風溫低于1000℃。風溫下降后,對高爐上下部操作制度進行調整,達到送風制度合理、提高煤氣利用率的目的:
(1)風口前理論燃燒溫度的控制。提高富氧率,1#高爐由3.7%提高至4.2%,2#高爐由3.5%提高至4.5%。限制煤比,煤比不超過145kg/t,同時控制煙煤配比,風口前理論燃燒溫度2100℃至2200℃。
(2)加長風口長度,縮小風口面積。風口長度由L585mm加長至L615mm,1#高爐使用17個長風口,風口面積由0.3357m2縮小至0.3285m2,2#高爐全部使用長風口,風口面積由0.3321m2縮小至0.3248m2,風口前回旋區(qū)向爐缸中心延伸。
(3)熱制度、造渣制度的控制。適當提高爐溫,由0.25%-0.40%提高至0.30%-0.45%,爐渣堿度由1.20倍提高至1.25倍,補充爐缸熱量。
(4)上部裝料制度的調整。發(fā)展中心氣流、保持一定的邊緣氣流。邊緣氣流不能過分抑制,也不可過分發(fā)展,否則極易造成爐墻粘結,密切關注爐體溫度和熱負荷變化,加強爐型管理,及時調整。
通過調整,兩座2500m3高爐回旋區(qū)合理性見表6,爐況順行程度改善,
3.4宣鋼高爐高效綜合護爐技術
宣鋼1#高爐已經(jīng)處于爐役末期階段,爐缸耐材存在不同程度的侵蝕。爐缸炭磚溫度升高,尤其是鐵口區(qū)域,存在很大的安全隱患。宣鋼1#高爐爐體水量已經(jīng)用至最高,沒有調節(jié)余量。日常操作中,維持鈦負荷8kg/t至9kg/t,高度重視爐缸炭磚溫度變化,重在預防,防治結合,在溫度上升較快的初期就采取護爐措施,避免了大幅度提高鈦負荷高爐操作難度增加,造成技術經(jīng)濟指標下降。護爐時,采取整體護爐與局部護爐相結合的方式,采取多種護爐措施,同時還要處理好護爐與強化冶煉的矛盾。護爐措施主要有:
(1)由于服役時間較長,配加鈦礦提高鈦負荷,提高鈦負荷至高于9kg/t(Fe)以上,整體護爐。由于宣鋼高爐工藝布置特殊性,如燒結提高鈦含量,會造成不需要護爐的高爐鈦負荷升高,影響其它高爐的操作,配加鈦礦后,克服了“一人感冒全家吃藥”的弊端。
(2)調整高爐操作參數(shù)。生鐵[Si]由0.25%-0.40%提高至0.35%-0.50%,爐渣堿度提高至1.20倍-1.25倍,促進鈦還原,生鐵含硫低于0.025%,生鐵一級品率≥95%,利于形成保護層。
(3)加強鐵口維護。鐵口深度控制在3.0米至3.2米,嚴禁潮鐵口出鐵、悶炮操作,杜絕燒鐵口,保持全風高壓堵口率,維護鐵口泥包完整。
(4)局部護爐,堵風口操作。如爐缸炭磚溫度繼續(xù)升高,對應部位的冷卻壁熱流強度超過控制標準,堵風口操作,強化局部護爐。
4、結語
2018年下半年2#高爐新建一座熱風爐,12月投入使用,風溫已經(jīng)達到1100℃,1#高爐風溫在1000℃至1050℃,并且處于爐役末期,對高爐產(chǎn)量和技術指標造成很大影響。
盡管宣鋼煉鐵技術取得了一些進步,但與集團兄弟單位、全國先進相比,在生鐵產(chǎn)量、燃料消耗、新工藝新技術應用等方面還存在明顯差距。