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首鋼通鋼3號(hào)高爐活躍爐缸提高產(chǎn)能生產(chǎn)實(shí)踐
摘要:本文主要對(duì)首鋼通鋼3號(hào)高爐活躍爐缸、提高產(chǎn)能的生產(chǎn)實(shí)踐進(jìn)行了總結(jié)。2019年9月份受限供氧及球團(tuán)品位下降影響致使高爐產(chǎn)能偏低。10-11月份受鋅負(fù)荷升高影響致使?fàn)t內(nèi)壓差升高,風(fēng)量降低,導(dǎo)致鼓風(fēng)動(dòng)能和實(shí)際風(fēng)速偏低,使得高爐爐缸活躍度下降,最終導(dǎo)致高爐爐況出現(xiàn)波動(dòng),高爐產(chǎn)能以及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變差。通過采取提高原燃料質(zhì)量、優(yōu)化高爐操作制度、退負(fù)荷等一系列措施,3號(hào)高爐的鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到100kj/s以上,風(fēng)速達(dá)到250m/s以上,高爐爐底溫度回升,爐缸工作狀態(tài)明顯好轉(zhuǎn),高爐產(chǎn)能提高,高爐利用系數(shù)達(dá)到2.0以上。
關(guān)鍵詞:大型高爐 爐缸 產(chǎn)能 實(shí)踐
1、概述
通鋼3號(hào)高爐于2014年7月12日開爐,高爐有效容積2680m3,設(shè)計(jì)產(chǎn)能220萬噸/年。2019年2月28日停爐進(jìn)行中修,中修歷時(shí)43天結(jié)束,4月13日9:56分送風(fēng)點(diǎn)火開爐。重新投產(chǎn)以后爐況一直不是很穩(wěn)定,5月份高爐受焦炭質(zhì)量下滑影響爐況失常一次;6月份恢復(fù)調(diào)整爐況;7、8月份超產(chǎn)。進(jìn)入9月份以后又受到限氧及球團(tuán)品位下降影響致使高爐產(chǎn)能偏低;10-11月份由于原燃料質(zhì)量差,原燃料中鋅含量偏高,致使高爐中鋅負(fù)荷升高,長(zhǎng)時(shí)間鋅在高爐中富集使得爐內(nèi)壓差升高,風(fēng)量萎縮,致使鼓風(fēng)動(dòng)能和實(shí)際風(fēng)速降低。受此影響,高爐爐缸活躍度下降,中心氣流偏弱,長(zhǎng)期送風(fēng)壓力偏高,壓差高,風(fēng)量難上。如此往復(fù)使得爐缸工作狀態(tài)進(jìn)一步惡化。爐缸是高爐生產(chǎn)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”,是高爐順行的基礎(chǔ)①。2019年9月下旬開始,采取一系列措施來活躍爐缸,提高風(fēng)量提高產(chǎn)能。
2、爐缸工作狀態(tài)惡化的表現(xiàn)與原因分析
2.1 具體表現(xiàn)
1)爐底爐芯溫度。爐底爐芯溫度是爐缸工作狀態(tài)好壞的一個(gè)重要監(jiān)控參數(shù),爐芯溫度大幅度下降并且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),這就代表爐缸工作狀態(tài)在變差,爐缸不活躍。從2019年8月份開始爐底爐芯溫度出現(xiàn)下降,開始下降溫度較緩慢,到了10月份中下旬下降幅度加劇了,從最高的593℃,下降到494℃。爐底爐芯溫度下降幅度增大,持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),這就說明爐缸工作狀態(tài)正在變差。
2)爐內(nèi)壓量關(guān)系和爐況接受風(fēng)量情況。由于爐缸工作狀態(tài)變差,高爐爐內(nèi)主要表現(xiàn)在高爐接受風(fēng)量能力變差,風(fēng)量逐步萎縮,風(fēng)壓平穩(wěn)度變差,時(shí)常出現(xiàn)尖峰,料尺時(shí)有塌尺現(xiàn)象,透氣性指數(shù)降低,爐內(nèi)壓量關(guān)系緊張,高爐操作難度加大。受此影響高爐產(chǎn)量開始逐步降低。
3)爐前出鐵情況。由于爐缸工作狀態(tài)變差,導(dǎo)致爐前出鐵狀態(tài)變差,爐前鐵口維護(hù)比以前困難,兩個(gè)出鐵場(chǎng)出鐵時(shí)間不均,出鐵次數(shù)增加,兩個(gè)出鐵場(chǎng)的鐵水成分偏差大。
2.2 導(dǎo)致爐缸狀態(tài)變差的原因分析
2019年9月份以后通鋼受外界的種種市場(chǎng)原因等影響,原燃料的供應(yīng)出現(xiàn)偏差,被迫購進(jìn)了一批鋅含量較高的原料,另外板石球團(tuán)礦的球團(tuán)品位大幅度下降,焦炭質(zhì)量出現(xiàn)滑坡等。受原燃料質(zhì)量的制約,入爐的原燃料粉末增多,燒結(jié)礦和焦炭的強(qiáng)度等降低,導(dǎo)致高爐的透氣性指數(shù)降低,使得高爐壓量關(guān)系緊張,致使?fàn)t缸工作狀態(tài)變差。
3、活躍爐缸提高產(chǎn)能的生產(chǎn)實(shí)踐
3.1 提高原燃料質(zhì)量
原料指高爐煉鐵所用的鐵礦石,包括燒結(jié)礦、球團(tuán)礦和天然塊礦。通鋼3號(hào)高爐入爐的原料結(jié)構(gòu)為:通鋼煉鐵事業(yè)部燒結(jié)廠1號(hào)燒結(jié)機(jī)燒結(jié)礦+球團(tuán)礦(板石球團(tuán))。燒結(jié)礦在入爐礦石中所占的比例高達(dá)80%左右,因此提高燒結(jié)礦質(zhì)量對(duì)高爐順行活躍爐缸、提高產(chǎn)能尤為重要,另外提高板石球品位也很重要。燒結(jié)礦通過調(diào)整配比和燒結(jié)速度,適當(dāng)提高料層厚度,適宜的混合料水分,盡量通過一混二混使得料混勻,控制好點(diǎn)火溫度和終點(diǎn)溫度,以此來提高燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)股指數(shù),降低燒結(jié)礦的入爐粉末。另外確保球團(tuán)礦品位穩(wěn)定。
燃料指高爐煉鐵所用的焦炭,煤粉。通鋼3號(hào)高爐入爐的燃料結(jié)構(gòu)為:通鋼焦化廠自產(chǎn)焦炭(干熄焦50%+水熄焦50%)。焦炭是高爐料柱的骨架②。另外焦炭提供高爐冶煉過程中的大部分熱量,同時(shí)還是還原劑。通過調(diào)整焦炭的配煤種類,降低結(jié)焦速度,延長(zhǎng)結(jié)焦時(shí)間,降低焦炭的反應(yīng)性指數(shù),提高焦炭的反應(yīng)后強(qiáng)度,使得焦炭的質(zhì)量得以提高。焦炭的部分冶金性能指標(biāo)見表1。
3.2 優(yōu)化高爐操作制度
1)熱制度:俗話說“爐溫是高爐的生命線”,因此在冶煉過程中控制好爐溫至關(guān)重要。穩(wěn)定的爐溫是高爐穩(wěn)定順行的基本條件,也是活躍爐缸的必要條件。在平時(shí)爐況正常的情況下3號(hào)高爐的爐溫(鐵水含硅量)控制在0.35%-0.45%水平,鐵水物理熱在1480℃以上,嚴(yán)格杜絕低爐溫操作。在2019年10月份以后為了活躍爐缸,高爐作業(yè)區(qū)提出把爐溫(鐵水含硅量)控制在0.5%-0.6%的水平,同時(shí)要求鐵水物理熱在1500℃以上,確保爐缸有足夠的熱量,以此來改善渣鐵水的流動(dòng)性。
2)造渣制度:在正常爐況的情況下3號(hào)高爐的爐渣要求做花玻璃渣(即爐渣的斷面是熱玻璃帶點(diǎn)石頭花)。在2019年10月份以后作業(yè)區(qū)要求爐渣為熱玻璃渣,嚴(yán)防高堿度操作,秉著寧酸勿堿的原則,控制鐵水中含硫在0.04%-0.05%水平,以此來增加爐缸的環(huán)流,活躍爐缸。
3)裝料制度:裝料制度主要是對(duì)高爐上部煤氣流分布的調(diào)整,通過調(diào)整裝料制度使得煤氣流分布合理,使得高爐穩(wěn)定順行。3號(hào)高爐在氣流分布方面一直按照“打開中心,穩(wěn)定邊緣”的思路。針對(duì)此次爐況,在打開中心的前提下要抑制邊緣,確保初始?xì)饬髂軌虼低钢行?,氣流的沖擊對(duì)爐缸死焦堆的置換起到?jīng)Q定性的作用,氣流吹透中心以后,高爐的透氣性和透液性明顯得到改善,使得爐缸的活躍度升高。3號(hào)高爐作業(yè)區(qū)針對(duì)此次爐況裝料制度進(jìn)行了新的調(diào)整:通過采取礦焦角度逐步同時(shí)外揚(yáng),焦炭的角度從開始的37.5°調(diào)整到最大38.5°;礦石的角度從開始的36.5°調(diào)整到最大37.5°(見表2);礦石角度增加以后,可以適當(dāng)擴(kuò)大中心漏斗區(qū)間,使得中心氣流不受抑制;焦炭的角度增加以后防止邊緣抑制過大導(dǎo)致爐況不順。
4)送風(fēng)制度:送風(fēng)制度是指在一定的冶煉條件下選定合適的鼓風(fēng)參數(shù)和風(fēng)口進(jìn)風(fēng)狀態(tài),以形成一定深度的回旋區(qū),達(dá)到原始煤氣流分布合理、爐缸圓周工作均勻活躍、熱量充足②。送風(fēng)制度穩(wěn)定是煤氣流穩(wěn)定的前提,是保證高爐穩(wěn)定順行、高產(chǎn)的重要條件。3號(hào)高爐此次爐況的現(xiàn)象是風(fēng)量低,送風(fēng)風(fēng)口面積大,導(dǎo)致高爐的鼓風(fēng)風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能偏低(風(fēng)速在230m/s,動(dòng)能在80-90kj/s),長(zhǎng)期的低風(fēng)速和低的鼓風(fēng)動(dòng)能使得爐缸的活躍度逐步降低。針對(duì)此種現(xiàn)象經(jīng)過煉鐵事業(yè)部以及首鋼專家團(tuán)隊(duì)的共同研究決定休風(fēng)堵4個(gè)風(fēng)口,縮小送風(fēng)風(fēng)口面積,以此來提高鼓風(fēng)風(fēng)速和鼓風(fēng)動(dòng)能,這樣便于能夠吹透中心,活躍爐缸。進(jìn)而使得送風(fēng)制度得到穩(wěn)定。在鼓風(fēng)風(fēng)速達(dá)到250 m/s以上,鼓風(fēng)動(dòng)能在100kj/s的基礎(chǔ)上逐步開風(fēng)口。
3.3 高爐操作采取“攻、守、退”措施
在正常爐況期間,入爐礦石批重在55t/批,焦炭批重在12.5t/批,焦炭負(fù)荷4.4,為了及時(shí)快速調(diào)整好爐況,事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)以及首鋼專家團(tuán)開會(huì)研究決定分步退負(fù)荷,以求輕負(fù)荷料能夠換取風(fēng)量。第一次礦重退至47t/批,焦批沒動(dòng),焦炭負(fù)荷下調(diào)至3.76。運(yùn)行5天以后,爐況沒有好轉(zhuǎn),風(fēng)量沒有上升的跡象,于是第二次礦重退至43t/批,焦批減至11.7t/批,焦炭負(fù)荷下調(diào)至3.68。第二次退負(fù)荷以后,風(fēng)量有所上升,但是不是很顯著。
高爐操作除了采取“攻、守、退”措施以外,還制定了嚴(yán)格的操作方針,要求四班統(tǒng)一操作思路,嚴(yán)格執(zhí)行低壓差原則,防止人為原因造成爐況波動(dòng),給高爐的恢復(fù)帶來不利影響。
3.4 穩(wěn)定的設(shè)備運(yùn)行為高爐保駕護(hù)航
高爐能否高效穩(wěn)定運(yùn)行,設(shè)備保障是關(guān)鍵。為此高爐作業(yè)區(qū)針對(duì)這一目的,制定了一系列的設(shè)備點(diǎn)檢制度,分為專業(yè)點(diǎn)檢和非專業(yè)點(diǎn)檢。專業(yè)點(diǎn)檢是指維護(hù)人員每周進(jìn)行一次全面的專業(yè)性檢查設(shè)備運(yùn)行情況;非專業(yè)點(diǎn)檢指的是崗位人員的設(shè)備點(diǎn)檢。我們要做到“勤點(diǎn)檢”、“早發(fā)現(xiàn)”把事故消滅在萌芽狀態(tài),為高爐的高效穩(wěn)定運(yùn)行提供良好的設(shè)備保障。
4、效果
通過以上多種措施的綜合運(yùn)用,首鋼通鋼3號(hào)高爐的爐缸工作狀態(tài)明顯好轉(zhuǎn),高爐產(chǎn)能也逐步得到提高。2019年12月1日開始爐底中心溫度開始上升,同時(shí)鼓風(fēng)風(fēng)速已經(jīng)達(dá)到250m/s以上,鼓風(fēng)動(dòng)能達(dá)到100kj/s以上,2019年12月6日高爐產(chǎn)能已經(jīng)突破5350噸,高爐利用系數(shù)達(dá)到2.0以上。高爐的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)都有了不小的進(jìn)步。(見表3)
5、結(jié)語
1)爐缸是高爐生產(chǎn)的“發(fā)動(dòng)機(jī)”,是高爐順行的基礎(chǔ)。只有爐缸活躍了高爐產(chǎn)能才能得到提高,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)才能得到優(yōu)化。
2)高爐操作不能一味的追求大風(fēng)口面積,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際原燃料情況,選擇合適的進(jìn)風(fēng)面積,一定要保證高爐有足夠的風(fēng)速和動(dòng)能,這樣才能使得爐缸活躍起來。
3)調(diào)整爐況要做到“穩(wěn)、準(zhǔn)、狠”,此次爐況調(diào)整的不足之處在于,高爐退負(fù)荷沒有一步到位,操作存在僥幸心理。