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轉(zhuǎn)爐自動化煉鋼技術(shù)應(yīng)用新進(jìn)展
在工業(yè)控制技術(shù)水平不斷提升和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)飛速發(fā)展大背景之下,轉(zhuǎn)爐煉鋼自動化控制技術(shù)水平較之從前也有了明顯提升。比起傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐煉鋼技術(shù)而言,轉(zhuǎn)爐煉鋼自動化控制技術(shù)充分按照鋼鐵煉制種類、鐵水的溫度和重量參數(shù),應(yīng)用二級計算機(jī)將氧槍吹煉高度、吹氧量和溶劑加入量等各類參數(shù)進(jìn)行計算和分析。隨后通過對動態(tài)模型調(diào)整數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,達(dá)到自動化控制煉鋼過程的目的。
一、煉爐自動化煉鋼工藝技術(shù)的優(yōu)勢
轉(zhuǎn)爐自動化煉鋼工藝技術(shù)作為現(xiàn)階段最先進(jìn)的技術(shù),其優(yōu)勢在于應(yīng)用該技術(shù)后能提高生產(chǎn)能力,縮短出鋼、冶煉時間,精確地控制動態(tài)吹氧量,降低鐵水和添加劑消耗,改善冶煉效果和工作條件,提高設(shè)備利用率,降低生產(chǎn)運行成本;除此之外,該技術(shù)的應(yīng)用還能起到保護(hù)環(huán)境和節(jié)約資源的目的。近十多年來,全自動煉鋼技術(shù)在大中型轉(zhuǎn)爐上得到了廣泛的應(yīng)用,國內(nèi)重點鋼鐵企業(yè)對原來的自動化煉鋼工藝技術(shù)也進(jìn)行了優(yōu)化和改進(jìn),大中型鋼鐵企業(yè)也研發(fā)和應(yīng)用了較先進(jìn)自動化煉鋼工藝技術(shù),獲得了良好的效果和經(jīng)濟(jì)效益。比如萊鋼通過大力創(chuàng)新,使大型煉鋼4#轉(zhuǎn)爐能夠自動濺渣,這個成就屬于全自動煉鋼技術(shù)一項重大的突破。
二、關(guān)于煉爐自動化煉鋼工藝技術(shù)應(yīng)用的進(jìn)展情況
1、轉(zhuǎn)爐副槍系統(tǒng)的改造情況
當(dāng)前我國轉(zhuǎn)爐副槍系統(tǒng)從傳統(tǒng)依靠引進(jìn)的方法,已經(jīng)逐漸朝向自主改造研究的方向發(fā)展,而且這項技術(shù)已經(jīng)擁有了一定的自主知識產(chǎn)權(quán)。比如在我國鋼鐵企業(yè)中,寶鋼二煉鋼從日本川崎重工企業(yè)所引進(jìn)的4號爐和5號爐副槍系統(tǒng)之中有一部分要求技術(shù)水平偏低的部件制造是由我國相關(guān)單位完成,而在一些尖端關(guān)鍵構(gòu)件制造期間仍是交由川崎重工完成。一些轉(zhuǎn)爐的副槍系統(tǒng)在實際運轉(zhuǎn)期間暴露出了一定的問題,在后續(xù)改良之后使這些問題得到了很大程度的解決。
2、問題概述
第一,需要進(jìn)行操作的環(huán)節(jié)比較多,而且在探頭安裝和拔取工位實際旋轉(zhuǎn)也只能旋轉(zhuǎn)33°的角度。而且搶修轉(zhuǎn)爐副槍設(shè)備和實際生產(chǎn)過程也有一定的沖突,這種情況也對轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)帶來不利的影響;第二,在控制系統(tǒng)和操作系統(tǒng)之中很多環(huán)節(jié)比較復(fù)雜;第三,在進(jìn)行設(shè)計期間,無論是探頭地安裝和拔取裝置的安裝都有一定的缺陷存在,經(jīng)常出現(xiàn)探頭自動安裝不成功的情況;第四,在對探頭進(jìn)行安裝和拔取的過程中,需要消耗較長的測量周期。
3、改造方法概述
首先,需要針對工藝加以改造。針對轉(zhuǎn)爐副槍操作系統(tǒng)各層維修的平臺重新進(jìn)行布置,將之前在系統(tǒng)之中所設(shè)置的待機(jī)位取消掉。其次,針對設(shè)備予以改造。合理調(diào)整電液缸接手在轉(zhuǎn)爐副槍中的位置,在保留之前探頭所能發(fā)揮出來的起倒裝置功能的情況之下,為其賦予探頭抓握等功能;改造貯箱結(jié)構(gòu)之中探頭所能發(fā)揮出來的功能,并且改變貯箱斜槽樣式,變其委直槽式樣。將之前應(yīng)用的機(jī)械手取消掉,隨后再增加一個能夠用于探頭拔取的裝置,在完成針對副槍的取樣操作之后,再依靠自動化的方法取下槍體上安裝的探頭。采取鏈條驅(qū)動的方法改造探頭輸送裝置,選擇貯箱的下方進(jìn)行探頭的安裝,并且針對探頭的溜管功能予以重新設(shè)計和制作。再次,針對操作步驟予以優(yōu)化。因為工藝和設(shè)備在完成改造之后都有了很大程度的變化,所以也要針對性的調(diào)整操作流程,完成改造后的副槍系統(tǒng)流程如下圖1中所示:
最后,針對控制系統(tǒng)予以改造。針對控制系統(tǒng)中的軟硬件系統(tǒng)予以改造,使系統(tǒng)與自動化煉鋼操作便捷性的需求更匹配。
4、改造效果概述
首先,改造完成后的副吹轉(zhuǎn)爐副槍測量周期得到了明顯的降低;其次,設(shè)備的維修成本和維修用時都得到了明顯的縮短;再次,明顯提升了探頭自動安裝的成功率,并且需要進(jìn)行人工安裝探頭的次數(shù)有了明顯的降低;第四,操作程序有了明顯優(yōu)化,操作界面美觀效果得到提升,人機(jī)交流界面中的內(nèi)容也更加具有人性化特點;第五,轉(zhuǎn)爐適用范圍之中包括了生產(chǎn)硅鋼等尖端鋼種的功能;最后,測成率較之從前有了明顯提升,超過百分之九十九。
三、轉(zhuǎn)爐自主研發(fā)過程控制系統(tǒng)所擁有的功能和模型概述
1、關(guān)于本鋼的研發(fā)過程
當(dāng)前我國一些轉(zhuǎn)爐使用期間普遍存在下面幾個問題:第一,在實際生產(chǎn)操作期間出現(xiàn)計量信息不規(guī)范的情況比較多,比如:廢鋼在加入爐中的使用未進(jìn)行分類,原料之中成分含量不準(zhǔn)確,甚至存在未檢測原料便進(jìn)行生產(chǎn)操作的行為,這些問題的存在必然會很大程度上影響到模型的開發(fā)。基于這一情況,一定要保證模型開發(fā)過程中所選擇的結(jié)構(gòu)的科學(xué)性與合理性,通過這樣將模型的適應(yīng)性提升上來;第二,一些企業(yè)常常存有不能同時保證模型適應(yīng)性和精準(zhǔn)度的問題,基于這一情況,在對模型進(jìn)行設(shè)計期間一定要注意,注意在靜態(tài)控制模型設(shè)計期間充分考慮其所能發(fā)揮出來的適應(yīng)性,并且在設(shè)計動態(tài)模型的時候也要充分重視模型所能發(fā)揮出來的精準(zhǔn)度;第三,因為現(xiàn)今我國煉鋼設(shè)備生產(chǎn)能力已經(jīng)足以滿足轉(zhuǎn)爐副槍技術(shù)的生產(chǎn)要求,所以要充分利用起自主知識產(chǎn)權(quán),通過這樣促使系統(tǒng)先進(jìn)性能夠得到提升,并且強(qiáng)化本鋼在市場經(jīng)濟(jì)體系下所擁有的核心競爭能力。
2、關(guān)于梅鋼研發(fā)情況概述
梅鋼對于自動煉鋼技術(shù)進(jìn)行了一定的自主研發(fā),在梅鋼二煉鋼工程之中以自主集成設(shè)計的手段對于自動煉鋼技術(shù)進(jìn)行了一定的應(yīng)用,而且所取得的效果也比較成功。集成設(shè)計內(nèi)容之中包括:第一,充分結(jié)合轉(zhuǎn)爐冶煉鋼種對于各方面的要求和鐵水實際的條件,認(rèn)真細(xì)化靜態(tài)分組的方法和自學(xué)習(xí)分組的方法,并且還要嚴(yán)格按照自學(xué)習(xí)爐次的條件對于具體的范圍加以設(shè)定,同時還要合理完善自學(xué)習(xí)的相關(guān)規(guī)則;第二,合理優(yōu)化和調(diào)整各項主原料中相關(guān)的冶煉參數(shù),規(guī)范轉(zhuǎn)爐期間各個環(huán)節(jié)的操作方法,大力應(yīng)用智能化和自動化的方法進(jìn)行控制,使人為干預(yù)行為出現(xiàn)次數(shù)得到了明顯降低,促使靜態(tài)模型的自學(xué)習(xí)功能和再現(xiàn)性得到了有效提升;第二,針對開關(guān)中的待吹點、氧點,調(diào)節(jié)閥、氧槍升降的速度以及開關(guān)閥的時間進(jìn)行了調(diào)整;第三,在轉(zhuǎn)爐副原料加入的過程之中增加了控制技術(shù)。
3、馬鋼對于動態(tài)與靜態(tài)模型參數(shù)的研究
馬鋼新建的項目主體工程之中使用了從Danieli Corus 公司所引進(jìn)的300噸位頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐自動化煉鋼系統(tǒng),這個系統(tǒng)屬于近些年來具有較高技術(shù)水平的煉鋼裝備,也是當(dāng)今煉鋼行業(yè)之中最為前沿的先進(jìn)煉鋼技術(shù)。馬鋼在近些年來,針對自身煉鋼過程中的數(shù)據(jù)采集功能進(jìn)行了完善,并且使基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)度得到了提升,實現(xiàn)了動態(tài)模型與靜態(tài)模型參數(shù)的優(yōu)化。
完善和優(yōu)化的工作之中包括了:
第一,對于原輔料管理工作進(jìn)行了細(xì)化和加強(qiáng),包括細(xì)化廢鋼的分類方法,詳細(xì)說明回渣的分類方法和處理方法,并且做好回渣存放過程的管理工作,適當(dāng)優(yōu)化轉(zhuǎn)爐渣料的管理工作;第二,不斷優(yōu)化和調(diào)整模型各個方面的參數(shù),并且還要細(xì)化和調(diào)整脫碳的實際速度,結(jié)合動態(tài)吹煉計算的過程和結(jié)果針對礦石的冷卻效應(yīng)加以調(diào)整和細(xì)化,修正和細(xì)化出鋼具體時間和出鋼的實際溫度,合理改善和優(yōu)化主吹目標(biāo)的工藝窗口;第三,有效完善了一級和二級系統(tǒng)之中數(shù)據(jù)處理的功能和數(shù)據(jù)傳輸?shù)哪芰ΓM(jìn)一步強(qiáng)化了數(shù)據(jù)的精確程度,并且再次優(yōu)化了裝料計算的精準(zhǔn)度。
4、武鋼對于自動化煉鋼技術(shù)的優(yōu)化研究
當(dāng)前,在我國有越來越多的企業(yè)引進(jìn)了轉(zhuǎn)爐副槍計算機(jī)動態(tài)控制手段,而且在對該系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)用之后,副槍和自動煉鋼控制系統(tǒng)發(fā)揮出了極好的效果。不過實際應(yīng)用期間仍然暴露出了一些這樣或那樣的問題,比如:第一,所擁有的管理水平和設(shè)備維護(hù)能力與生產(chǎn)需求有一定距離,經(jīng)常需要人工進(jìn)行干預(yù),煉鋼管理模式實際應(yīng)用期間與計算機(jī)自動煉鋼的需求存有不匹配的情況,設(shè)備經(jīng)常會有故障情況出現(xiàn);第二,轉(zhuǎn)爐冶煉過程所擁有的計量能力有所不足,不能實現(xiàn)原料合理分類;第三,在實際生產(chǎn)期間存有一定的缺陷,冶煉的模型不夠完善。
武鋼煉鋼總廠四分廠之中所使用的裝備技術(shù)水平較高,而且該廠所擁有的生產(chǎn)技術(shù)水平也屬于國內(nèi)最先進(jìn)的水平,優(yōu)化生產(chǎn)過程相關(guān)問題的方法包括了:第一,優(yōu)化轉(zhuǎn)爐副槍實際運轉(zhuǎn)起見所能發(fā)揮出來的穩(wěn)定性能,并且有效提升靜態(tài)過程實際穩(wěn)定效果,針對于C-溫雙明中路適當(dāng)進(jìn)行強(qiáng)化;第二,采取合理的方法快速向轉(zhuǎn)爐之中加入冷卻劑;第三,提升供氧系統(tǒng)操作期間所具有的穩(wěn)定性。另外,武鋼煉鋼總廠三分廠對于生產(chǎn)技術(shù)也進(jìn)行了一定的優(yōu)化,比如在不改變外界原料條件和生產(chǎn)模式的情況之下,對于動、靜態(tài)模型和預(yù)出鐵模型進(jìn)行了合理的改進(jìn),不斷針對自動拉碳技術(shù)進(jìn)行了優(yōu)化,針對快速出鋼技術(shù)水平進(jìn)行了不斷地提升。
鋼鐵企業(yè)在對自動化煉鋼技術(shù)和轉(zhuǎn)爐副槍進(jìn)行應(yīng)用之后,使傳統(tǒng)煉鋼企業(yè)長久以來僅僅依靠經(jīng)驗進(jìn)行煉鋼的模式得到了改變,而且這項技術(shù)一經(jīng)應(yīng)用也極大提升了煉鋼生產(chǎn)管理的信息化水平和操作標(biāo)準(zhǔn)化程度,促使數(shù)據(jù)采集功能得到了一定的完善。并且促使數(shù)據(jù)采集功能得到了一定的優(yōu)化,推動了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)程度的提高,使動態(tài)模型參數(shù)和靜態(tài)模型參數(shù)得到了優(yōu)化,并且有效降低了資源耗損程度和能源消耗水平,對于新鋼種開發(fā)水平的提升具有較大幫助,從前所依靠的引入國外先進(jìn)技術(shù)發(fā)展煉鋼事業(yè)的方法,也逐漸轉(zhuǎn)換成以自主研發(fā)推動煉鋼行業(yè)發(fā)展的方法,更進(jìn)一步提升了煉鋼整體技術(shù)水平。