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智庫(kù)百科

方大特鋼1000m3高爐煉鐵技術(shù)進(jìn)步

  摘 要:對(duì)方大特鋼近年來(lái)高爐操作技術(shù)和管理方面的主要經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行了總結(jié),通過(guò)不斷優(yōu)化高爐操作,狠抓精料技術(shù)和上下部調(diào)劑等手段,高爐煉鐵生產(chǎn)的穩(wěn)定性得到顯著提高,取得了高利用系數(shù)和護(hù)爐情況下技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)改善。

  關(guān)鍵詞:高爐、燃料比、礦角、風(fēng)口、風(fēng)溫
 

  1、前言

  方大特鋼現(xiàn)有2座1000m3高爐,有效容積1050m3;設(shè)有南、北兩個(gè)鐵口,20個(gè)風(fēng)口。1#高爐于2006年10月投產(chǎn),高爐采用優(yōu)質(zhì)碳磚陶瓷杯綜合爐底,頂燃式熱風(fēng)爐,PW型串罐爐頂,皮帶上料,全儲(chǔ)鐵式澆注鐵溝。2#高爐于2011年12月投產(chǎn),爐底采用微孔碳磚、陶瓷杯,軟水密閉循環(huán)冷卻系統(tǒng),設(shè)3段銅冷卻壁、串罐無(wú)料鐘爐頂,爐頂煤氣紅外線攝像,煤氣自動(dòng)取樣、擺動(dòng)溜嘴、3座頂燃式熱風(fēng)爐(1號(hào)、3號(hào)熱風(fēng)爐噴涂節(jié)能覆層涂料),布袋除塵灰布袋輸送技術(shù)、TRT發(fā)電,明特法水沖渣等。
 

  2、技術(shù)指標(biāo)情況

  2.1 利用系數(shù)

  隨著公司干熄焦投產(chǎn),本廠焦質(zhì)量得到改善,高爐獲得穩(wěn)定的焦窗平臺(tái),死料柱透氣、透液性改善,爐況穩(wěn)定得到加強(qiáng),冶煉強(qiáng)度逐年提高。目前方大特鋼二座1000m3高爐均處于高利用系數(shù)冶煉狀態(tài), 1#高爐利用系數(shù)最高為3.46t/m3.d,2#高爐為3.58t/m3.d。(截止2016年8月1#高爐已生產(chǎn)近10年,單位爐容產(chǎn)鐵量已達(dá)10672.13噸)(方大特鋼1000m3近幾年利用系數(shù)變化趨勢(shì)如圖1所示)。

  2.2 焦比及煤比

  方大特鋼1000m3高爐綜合煤比由前幾年的125~130kg/t提高至140kg/t以上,最高煤比達(dá)155.88kg/t。同時(shí)隨著爐況的順行和負(fù)荷的不斷加重,焦比最低達(dá)338.77kg/t;在2016年3月份實(shí)現(xiàn)最低焦比338.77kg/t,燃料比489.33kg/t(方大特鋼1000m3近幾年焦比、煤比變化趨勢(shì))。

  2.3 關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  方大特鋼1000m3高爐綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),鐵水產(chǎn)量逐步提高,燃料比亦實(shí)現(xiàn)逐年下降,2016年1-8月在1#高爐生產(chǎn)近10年護(hù)爐的情況下(單位爐容產(chǎn)鐵量已達(dá)10672.13噸),全廠高爐累計(jì)燃料比實(shí)現(xiàn)503.95kg/t。
 

  3、主要技術(shù)進(jìn)步及措施

  3.1精料技術(shù)

 ?、偬岣呷霠t礦石品位

  精料是高爐煉鐵的基礎(chǔ),提高入爐品位又是精料技術(shù)的核心內(nèi)容。方大特鋼始終堅(jiān)持“精料為主,經(jīng)料為輔”相互結(jié)合的方針,實(shí)現(xiàn)了入爐品位的逐步提高 。

 ?、趦?yōu)化槽下篩分系統(tǒng)

  嚴(yán)格控制槽下料流速度,逐步縮小槽下礦石篩網(wǎng)篩孔,以提高有效入爐礦石量,減少浪費(fèi)。針對(duì)槽下篩分及入爐料,制定了完善的管理體系及流程,作為一項(xiàng)日常工藝紀(jì)律進(jìn)行管理。目前機(jī)燒篩孔已由4.5mm減小至3.5mm,生礦篩孔由8~10mm減小至4.5mm。同時(shí)每周對(duì)入爐樣及返礦粒級(jí)進(jìn)行檢測(cè),控制槽下礦石料流速度≤40kg/s,焦炭料流速度≤25kg/s,每天均進(jìn)行測(cè)定、調(diào)節(jié)。

 ?、鄹纳平固抠|(zhì)量

  方大特鋼自產(chǎn)焦炭量不能完全滿足高爐生產(chǎn)需要,40%需要外購(gòu),造成外購(gòu)焦品種、質(zhì)量波動(dòng)較大。為穩(wěn)定外焦質(zhì)量,2012年開(kāi)始逐步減少外焦品種,由原來(lái)多家穩(wěn)定到每月4家,且以質(zhì)量較好的A和B焦炭為主流外焦,其它進(jìn)行補(bǔ)充。不同品種焦炭分堆存放,分爐座進(jìn)行區(qū)別使用。在爐況順行較差時(shí)及時(shí)采用質(zhì)量較好的干熄焦應(yīng)急 。

  3.2上部操作制度

  ①大礦批、大礦角

  大礦批冶煉能夠增加爐腰處焦窗厚度,利于減少界面反應(yīng),提高負(fù)荷水平及穩(wěn)定煤氣流。自2012年開(kāi)始,逐步在三座高爐進(jìn)行大礦批試驗(yàn),同時(shí)組織技術(shù)人員測(cè)定料流碰撞點(diǎn)軌跡,確立了最大角度上限值,實(shí)現(xiàn)了中心氣流為主,邊緣氣流為輔的合理煤氣流分布。目前1#高爐已由原來(lái)的32噸礦批擴(kuò)至37~38噸,2#高爐最大礦批用至42噸,礦焦角度逐步加大,最大礦角為44°,焦角為42°,拓寬了礦石平臺(tái),煤氣利用率提高效果明顯。

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  高頂壓有利于延長(zhǎng)煤氣與爐料接觸時(shí)間,提高煤氣熱能和化學(xué)能的利用效率;1#高爐由原來(lái)的190KPa逐步提高至207KPa;2#高爐頂壓也由198 KPa分階段提高至215KPa。

  3.3低硅冶煉

  日常操作中,1#高爐[Si]按0.30-0.50%控制,2#高爐按0.25-0.45%控制。

  在降低[Si]的同時(shí),適當(dāng)提高爐渣二元堿度,確保鐵水物理熱及脫硫效果。同時(shí)配礦時(shí)控制爐渣中Al2O3含量不超過(guò)16.5%。

  3.4技術(shù)突破

  ①生礦使用比例實(shí)現(xiàn)重大突破

  2015年8月份,因市場(chǎng)變化,特鋼高爐開(kāi)始逐步使用生礦,由于1#高爐護(hù)爐,故重點(diǎn)在2#高爐進(jìn)行配比攻關(guān)。2#高爐生礦使用比例最高達(dá)27%,實(shí)現(xiàn)了全部替代球團(tuán)礦的爐料結(jié)構(gòu)進(jìn)行生產(chǎn),且取得了比較好的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。隨著調(diào)整生礦入爐順序、改造槽下篩分系統(tǒng),開(kāi)發(fā)塊礦烘干工藝以及塊礦與機(jī)燒混勻工藝等等,極大的提高了生礦的使用比例,兩座高爐基本上可以穩(wěn)定使用20%以上。

 ?、谟?jì)劃休風(fēng)后的快速恢復(fù)

  休風(fēng)料凈焦采取分段加入的方式,同時(shí)嚴(yán)格計(jì)算好休風(fēng)料的堿度及負(fù)荷,保證復(fù)風(fēng)后爐缸熱量充足,控制適當(dāng)高的爐溫及酸性渣,以利于確保復(fù)風(fēng)后的渣鐵流動(dòng)性。根據(jù)休風(fēng)時(shí)間長(zhǎng)短,考慮堵2~4個(gè)風(fēng)口操作。目前方大特鋼計(jì)劃?rùn)z修后,基本上實(shí)現(xiàn)了4小時(shí)以內(nèi)全風(fēng)全氧操作。

 ?、?#高爐實(shí)現(xiàn)了9年生產(chǎn)未燒壞冷卻壁

  1#高爐一直堅(jiān)持抑制邊緣氣流,發(fā)展中心氣流的操作思路。從開(kāi)爐至2015年期間,爐墻從未出現(xiàn)結(jié)厚結(jié)瘤現(xiàn)象,未采取螢石洗爐等措施。1#高爐采取的是板壁結(jié)合的冷卻結(jié)構(gòu),形成的渣皮比較穩(wěn)定。對(duì)冷卻系統(tǒng)的管理比較重視,一旦發(fā)現(xiàn)局部出水小或水溫差高,及時(shí)采取反沖等措施。

  ④兩座高爐板式預(yù)熱器效果好,風(fēng)溫逐年提升

  兩座1000m3高爐均使用板式預(yù)熱器,將煤氣和空氣分別預(yù)熱至300℃和200℃,效果明顯,在爐況順行情況下,全關(guān)混風(fēng)操作,風(fēng)溫逐步提高。1#高爐風(fēng)溫穩(wěn)定在1200℃以上,2#高爐在1240℃左右。僅公司一條龍檢修時(shí),停氧造成風(fēng)溫大幅降低外,均處于較高風(fēng)溫水平。

 ?、菪〉V回收技術(shù)的應(yīng)用

  方大特鋼機(jī)燒產(chǎn)能不夠,為了提高有效入爐礦石量,減少浪費(fèi),近幾年逐步縮小槽下篩網(wǎng)的篩孔(4.5mm →3.5mm),同時(shí)進(jìn)行小礦回收。高爐返礦率從最初的12%~15%下降到5% ~7%。另外2#高爐采用分級(jí)入爐技術(shù),同時(shí)利用槽下放料順序,來(lái)達(dá)到優(yōu)化煤氣流分布的目的。

 ?、薏捎瞄L(zhǎng)風(fēng)口,以利于打透中心

  “吹透中心”是活躍爐缸的關(guān)鍵因素。1#高爐在歷年生產(chǎn)中,風(fēng)口長(zhǎng)度由開(kāi)爐的420mm逐步調(diào)整至目前的550mm。2#高爐由于銅冷卻壁薄壁結(jié)構(gòu),原燃料變化頻繁時(shí),易導(dǎo)致中心氣流不穩(wěn)定,產(chǎn)生渣皮大量脫落現(xiàn)象,嚴(yán)重時(shí)甚至產(chǎn)生邊緣小管道;為此逐漸將風(fēng)口由583.5mm加長(zhǎng)至630mm。在加長(zhǎng)風(fēng)口后,2#高爐中心氣流穩(wěn)定,爐況保持順行,半年多未產(chǎn)生波動(dòng)。方大特鋼兩座1000m3高爐的風(fēng)口長(zhǎng)度在全國(guó)同類型高爐都少有。
 

  4、結(jié)語(yǔ)

  方大特鋼通過(guò)不斷摸索操作技術(shù),通過(guò)精料水平,大礦批、大角差,高頂壓、高風(fēng)溫、高富氧、大噴煤等技術(shù),以及強(qiáng)化爐內(nèi)外管理等一系列措施,實(shí)現(xiàn)了高爐的穩(wěn)定順行和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的持續(xù)改善,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。

2022/06/08 13:43:28 473 次