高速線材在軋制過程中產(chǎn)生堆鋼的原因及處理
首鋼股份公司第一線材廠生產(chǎn)線設(shè)備仿摩根五代軋機設(shè)計,國內(nèi)廠家生產(chǎn),該生產(chǎn)線最大穩(wěn)定軋制速度為88m/s。全線由28架軋機組成,粗、中軋共14架,預(yù)精軋4架,為平立交替布置,精軋機10架為頂交45°布置,精軋機后無減定徑機組,直接是夾送輥及吐絲機。產(chǎn)品規(guī)格φ5.5—φ16mm,規(guī)格跨度較大,同時生產(chǎn)的品種較廣。從目前的生產(chǎn)狀況來看,φ6.5mm(包含6.5mm)以下的小規(guī)格線材產(chǎn)品因軋制速度快,斷面尺寸小等原因,其堆鋼事故率遠超于其他規(guī)格。本文按照不同軋區(qū)分類,介紹了其產(chǎn)生的原因及解決辦法。
②上一支的后尾倒鋼將出口導(dǎo)衛(wèi)拉高;③進口導(dǎo)衛(wèi)開口度調(diào)整不合適;
④導(dǎo)衛(wèi)與孔型不對中(軋制線不正);
①針對軋件翹頭需要檢查上下輥徑及磨損情況、傳動部件連接處的間隙、進出口導(dǎo)衛(wèi)高低的一致性;
②合理的調(diào)整進口導(dǎo)衛(wèi)開口度及與軋輥之間的距離;
③新?lián)Q槽孔輥縫設(shè)定過小,對軋機輥縫做適當調(diào)整或重新打磨槽孔;
①人為原因造成軋制速度、軋輥直徑等參數(shù)設(shè)定不正確;
②換輥或槽孔后堆拉關(guān)系調(diào)整不合適;
⑤主控臺操作工在調(diào)整軋機轉(zhuǎn)速時調(diào)錯轉(zhuǎn)數(shù)或架次;
①正確的設(shè)定軋制速度、輥徑、合理的調(diào)整軋機間堆拉關(guān)系。做好兩人之間的確認工作;
主要原因是由于在上游機架處,軋件拉鋼造成后尾脫離上游機架時, 在下游機架堆鋼。
處理措施:合理的調(diào)整堆拉關(guān)系及軋機尺寸。
2.2 預(yù)精軋區(qū)域(15-18架)
①輥縫、輥徑、軋速等參數(shù)設(shè)定錯誤;
②檢查更換或調(diào)整進出口導(dǎo)衛(wèi);
③調(diào)整預(yù)精軋內(nèi)活套高度及加強巡檢;
④合理的調(diào)整連軋機的堆拉關(guān)系;
①預(yù)精軋冷卻水壓及潤滑系統(tǒng)故障;
②設(shè)備專業(yè)檢查潤滑系統(tǒng);
③檢查預(yù)精軋魚線吊墜是否系緊,同時檢查其接近開關(guān)。
①導(dǎo)衛(wèi)輪不轉(zhuǎn)或軸承燒;
③導(dǎo)衛(wèi)或輥環(huán)裝錯;
⑤輥環(huán)碎;⑥魚線斷導(dǎo)致軋線自動碎斷。
①更換導(dǎo)衛(wèi),同時加強導(dǎo)衛(wèi)安裝的正確性;
⑤檢查魚線吊墜處的接近開關(guān)、檢查精軋機內(nèi)導(dǎo)衛(wèi)處是否有廢鋼,若有則說明是前一支后尾在精軋機內(nèi)堆鋼,重新設(shè)定精軋機內(nèi)輥縫。
分為兩種情況,一是未吐絲而堆鋼,二是吐絲若干圈后堆鋼。
①水冷段的冷卻水不能正常關(guān)閉或開啟過早;
①電控專業(yè)檢查水閥控制系統(tǒng)并手動試水,主控臺調(diào)整開啟延時;
②檢查水冷噴嘴及導(dǎo)槽安裝是否正確,有無松動,同時檢查其中是否有異物,并用一根φ13mm的圓鋼穿水冷段;
④可將水冷噴嘴及導(dǎo)槽的使用規(guī)格放大,如將φ12mm更換為φ16mm規(guī)格。
①夾送輥進出口導(dǎo)管安裝不正確、磨損嚴重或?qū)Ч軆?nèi)有異物;
②夾送輥前檢測信號失靈,使夾送輥不能按時張開/閉合;
⑥線材內(nèi)部質(zhì)量缺陷(冶煉缺陷)或軋制缺陷(嚴重折疊或耳子)造成堆鋼。
⑤合理設(shè)定精軋機、吐絲機之間的速度匹配;
①飛剪剪切速度與上游軋機速度不匹配,切前頭后有彎造成堆鋼;
②飛剪切后尾長度過短,造成后尾未完全切斷,帶入下一道軋機;
③剪刃、轉(zhuǎn)轍器磨損嚴重造成剪切位置不正確;
③活套的起套輥、導(dǎo)向輥或?qū)虬迥p嚴重;
①重新設(shè)定或調(diào)整參數(shù);
④在水霧大處加吹霧風(fēng)機,針對陽光照射在合適角度加遮擋板。
在生產(chǎn)過程中,發(fā)生堆鋼事故時,由于受到時間及指標的限制,需要快速而準確的找到原因,這就需要對發(fā)生的事故進行綜合考慮,多方面尋找原因,這樣才能縮短處理時間避免重復(fù)性事故發(fā)生。更要求現(xiàn)場操作人員在日常生產(chǎn)中不斷地、定時地對軋件尺寸、軋機堆拉關(guān)系、導(dǎo)衛(wèi)情況等方面進行檢查,這樣才能更好的減少事故發(fā)生的頻率。
2022/08/08 11:11:31
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